Page 61 - 理化检验-物理分册2023年第九期
P. 61

赵海杉, 等: 无磁钢测井电缆滚筒断裂原因






























                                                    图3 断口处的SEM 形貌



























                                              图4 断口处和角焊缝处的金相检验结果
            1.5 力学性能测试                                        2 综合分析
                 采用双立柱万能试验机对断裂滚筒进行力学性
            能测试, 采用布氏硬度计对滚筒进行布氏硬度测试,                               由上述理化检验结果可知: 在交变载荷的作用
            结果如表2所示。由表2可知: 断裂滚筒的屈服强                            下, 该测井滚筒发生了疲劳断裂, 疲劳起源于滚筒轴
            度、 抗拉强度、 断后伸长率均不满足产品技术要求,                          颈薄壁区内表面的凹槽处, 凹槽上的微裂纹加剧了应
            断裂滚筒的布氏硬度满足产品技术要求。                                 力集中; 疲劳扩展区面积为整个断口面积的67% , 裂
                       表2 断裂滚筒的力学性能测试结果                        纹以沿晶界扩展的方式向外表面扩展; 滚筒轴外表面
                        屈服强度 / 抗拉强度 /       断后     布氏硬度 /      一圈形成了过载瞬时断裂区, 导致轴外圈断口的颜色
                项目
                          MPa      MPa    伸长率 / %   HBW        浅且表面粗糙。断口的颜色和粗糙度不同, 说明裂纹
               实测值1       269      450      13.5    206.5      起裂时间不同, 断口颜色深的部位裂纹起裂时间早,
                                                               断口氧化程度严重。滚筒疲劳裂纹起源于内表面凹
               实测值2       279      486      13.0    201.0
             产品技术要求      ≥339     ≥591    ≥23.4    ≥201.0      槽处, 内表面一侧为细晶粒区, 受焊接热影响小, 故疲
                                                               劳断裂的起源与外表面角焊缝裂纹无关。


                                                                                                          5
                                                                                                         4
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66