Page 66 - 理化检验-物理分册2023年第四期
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李天夫, 等: 数控车床主轴轴承转动不良原因


            该类问题再次发生。                                              在体视显微镜下观察 B-1 、 B-2轴承的外圈和内
                                                               圈滚道表面, 结果如图2所示。由图2可知: 失效轴
            1 理化检验
                                                               承的外圈滚道表面损伤程度轻微, 内圈滚道表面则
            1.1 宏观观察                                           可见明显的剥落坑。对轴承内圈滚道表面的典型损
                 车床主轴轴承的宏观形貌如图 1 所示, 两个                        伤区域进行放大观察, 可见 B-1轴承内圈滚道表面
            轴承 分 别 标 记 为 B-1 和 B-2 , 轴 承 外 观 无 明 显             的损伤面积较大, 而 B-2轴承内圈滚道表面的损伤
            损伤。                                                面积相对较小。

















                                                  图1 车床主轴轴承的宏观形貌
































                                                  图2 轴承套圈滚道表面形貌
            1.2 化学成分分析                                         《 高碳铬轴承钢》 可知, 轴承材料的化学成分均符合
                 截取 B-1轴承和 B-2 轴承试样, 对其进行化学                    标准要求。

            成分分析, 结果如表1所示, 由 GB / T18254 — 2016
                                                  表1 轴承的化学成分分析结果                                           %
                                                               质量分数
                项目
                           C        Si       Mn        Cr        Mo        P        S        Ni        Cu
            B-1轴承实测值      0.95     0.30      0.30     1.49      <0.05    0.008    <0.001     0.08     0.10
            B-2轴承实测值      0.95     0.28      0.34     1.45      <0.05    0.007    <0.001     0.06     0.10
               标准值      0.95~1.05 0.15~0.35 0.25~0.45 1.40~1.65  ≤0.10   ≤0.025   ≤0.020    ≤0.25     ≤0.25

             5 0
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