Page 30 - 理化检验-物理分册2023年第六期
P. 30

徐 磊, 等: SA-192高频焊翅片管漏水原因

                 由金相检验和硬度测试结果可知: 内表面凸起                              螺旋翅片管高频焊工艺研究[ J ] . 焊接技术, 2020 , 49
            区域不存在潜在的金属变形流线, 但在焊接高温区                                 ( 9 ): 84-87.
            域存在过热的魏氏体, 且从正常区到高温区, 硬度呈                           [ 2 ]  刘开绪. 提高高频螺旋翅片管焊接合格率的途径及节
            增大趋势。由能谱分析结果可知, 缺陷管外表面凹                                 能措施[ J ] . 焊管, 2006 , 29 ( 3 ): 72-75 , 80.
                                                                [ 3 ]  张鸿武, 冯楠楠, 陈阳. 锅炉高温过热器管失效分析
            坑和孔洞处存在堆积的焊渣, 且在高温向正常区域
                                                                    [ J ] . 中国铸造装备与技术, 2021 , 56 ( 3 ): 69-72.
            过渡的凹坑附近, 有氧化物夹杂和残留的焊剂。
                                                                [ 4 ]  刘宝林, 郑准备, 郭松涛, 等.300MW 机组回转式空
            3 结论及建议                                                 气预热器仓格板开裂原因分析[ J ] . 理化检验( 物理分
                                                                    册), 2016 , 52 ( 2 ): 128-132.
                 缺陷管漏水的主要原因为: 焊接时的高频电流                          [ 5 ]  石仁强, 王舒涛, 杨超, 等. 电厂锅炉过热器失效统计
            集中在钢管表面, 输入功率大而焊接速率小, 造成表                               与分析[ J ] . 焊接技术, 2019 , 48 ( 9 ): 136-139.
            面局部受热严重, 出现过烧缺陷。过烧缺陷导致钢                             [ 6 ]  马小明, 廖清常, 王业斌, 等. 甲酸钠尾气吸收塔失效
            管外表面产生大量堆积的焊渣, 这些焊渣与钢管基                                 分析[ J ] . 理化检验 ( 物理分册), 2009 , 45 ( 6 ): 379-
            体材料的热膨胀系数相差很大, 会使材料产生很大                                 382.
                                                                [ 7 ]  郭丹, 彭章华, 张维科, 等. 某自备电厂锅炉水冷壁管
            的内应力     [ 9 ] , 降低了外表面的塑性和韧性, 进而促使
            表面凹坑和孔洞的形成           [ 10 ] 。                           穿孔原因[ J ] . 理化检验( 物理分册), 2021 , 57 ( 3 ): 73-
                                                                    77.
                 建议焊接时选用合适的焊接工艺参数, 减小输
                                                                [ 8 ]  龚桂仙. 钢铁产品缺陷与失效实例分析图谱[ M ] . 北
            入功率, 提高焊接速率, 避免产生过烧现象; 同时也
                                                                    京: 冶金工业出版社, 2012.
            可采用焊前预热及焊后保温的方式, 使表面温度缓                             [ 9 ]  赵志农. 腐蚀失效分析案例[ M ] . 北京: 化学工业出版
            慢降低。                                                    社, 2009.
            参考文献:                                              [ 10 ]  肖超情. 锅炉水冷壁管焊接缺陷的成因及解决办法
                                                                    [ J ] . 石油化工建设, 2012 , 34 ( 6 ): 79-81.
             [ 1 ]  胡文进, 李良雄, 刘斌, 等.SA-213Su p er304H 材质



                                                                                                          
            ( 上接第9页)
            和机械加工的刀痕上容易形成淬火裂纹, 折叠处应                                 研究[ J ] . 机械工程材料, 2001 , 25 ( 6 ): 15-16 , 37.
            力集中严重, 为淬火开裂提供了条件。                                  [ 2 ]  姜德刚, 冯岩, 裴滨. 采用钒微合金化提高 40MnBH
                 综上, 由于冲模头部边缘磨损严重、 表面粗糙以                            钢的淬透性[ J ] . 包钢科技, 2006 , 32 ( 1 ): 29-31.
                                                                [ 3 ]  熊青. 合金元素对 40MnBH 钢组织性能的影响研究
            及终锻温度偏低, 因此在冲孔过程中, 内孔表面形成
            环向折叠缺陷。折叠为裂纹类缺陷, 头部应力集中                                 [ D ] . 镇江: 江苏大学, 2010.
                                                                [ 4 ]  刘宗昌. 淬火裂纹形态及影响因素[ J ] . 包头钢铁学院
            程度严重, 淬火过程中, 折叠头部为裂纹源, 引起淬
                                                                    学报, 1991 , 10 ( 1 ): 44-49.
            火开裂, 同时在组织应力的作用下产生轴向裂纹, 二                           [ 5 ]  孙盛玉. 热处理裂纹若干问题的初步探讨[ J ] . 金属热
            者交汇便形成 T 形开裂形貌。                                         处理, 2009 , 34 ( 10 ): 109-114.

                                                                [ 6 ]  王荣. 机械装备的失效分析( 续前)第8讲 失效诊断
            3 结论及建议
                                                                    与预防技术( 3 )[ J ] . 理化检验( 物理分册), 2018 , 54
                40MnBH 钢轴头内孔表面折叠是导致淬火开                              ( 4 ): 244-255.
            裂的根本原因。折叠的产生主要与冲模头部边缘磨                              [ 7 ]  耿传芸, 朱敏涛, 杨学婧.35CrMo圆钢零件调质开裂
                                                                    原因分析[ J ] . 理化检验( 物理分册), 2015 , 51 ( 3 ):
            损严重及终锻温度偏低有关。
                 建议严格控制终锻温度及冲孔时的温度, 定期                              222-224.
                                                                [ 8 ]  郭建春, 秦磊. 锻件锻造折叠的综合预防措施[ J ] . 机
            检查冲孔模具的磨损情况, 对有内孔的轴类零件进
                                                                    械工人, 2005 ( 3 ): 77-78.
            行淬火冷却时, 应控制好其冷却速率。
                                                                [ 9 ]  杨久强, 涂光纯, 吴国桐. 模锻件锻造折叠的分析[ J ] .
            参考文献:                                                   航天工艺, 1996 ( 2 ): 14-16.
                                                               [ 10 ]  黄进城. 模锻件锻造折叠研究[ J ] . 中国高新技术企
             [ 1 ]  张海, 于辉, 姚风臣, 等.40MnBH 钢成分控制规范的                  业, 2014 ( 18 ): 15-16.
             1 4
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35