Page 72 - 理化检验-物理分册2023年第四期
P. 72

花艳侠, 等: Q235B钢中厚板弯曲开裂原因


            稳定, 判断该皮下气泡为氩气气泡。在连铸坯加热                            的裂纹连接在一起, 导致其弯曲开裂。
            的过程中, 近板坯表层的氩气气泡能够排出, 内部的
            部分气泡则随着轧制过程释放出来, 其余气泡则留                           3 结语及建议
            在钢板近表面位置, 形成钢板表面皮下气泡。在钢                                Q235B钢中厚板近表面位置有皮下气泡, 为氩
            板的弯曲过程中, 受表面拉伸应力的作用, 气泡扩展                          气气泡, 在弯曲过程中, 在应力作用下其表面发生开
            并暴露在钢板表面, 在压应力作用下钢板出现裂纹。                           裂。 Q235B钢中厚板1 / 4厚度位置偏析严重, 带状
                 在 Q235B钢中厚板内部 1 / 4 厚度位置存在严                   组织上硫化锰夹杂物聚集, 在弯曲受力过程中, 裂纹
            重的偏析带, 在较长的铁素体条带上聚集着大量的                            与表面缺陷连接并贯穿到表面, 造成钢板弯曲开裂。
            硫化锰夹杂物, 这是由于连铸过程中电磁搅拌参数                                为了有效解决这一问题, 建议对现场生产工艺
            控制不合理, 在原始板坯内部的合金元素未充分扩                            进行如下改进。
            散, 造成成分偏析       [ 1 ] , 硫化物的偏聚往往伴随着组织                  ( 1 )在连铸过程中, 严格控制工艺参数, 确保氩

            偏析且存在于偏析带中。硫化锰夹杂物具有较好的                             气流量稳定, 保证吹氩质量, 在中间包确保氩气充分
            热塑性, 在轧制过程中, 该夹杂物沿着钢板的轧制方                          上浮。

            向延伸后变成了条带状, 铁素体优先在该处形核长                                ( 2 )在连铸的过程中, 控制电磁搅拌的参数, 有
            大, 形成了铁素体条带, 因此出现了严重的带状组                           效去除合金元素的偏析, 确保铸坯内部成分均匀。
            织。带状组织造成钢板内部1 / 4厚度位置的显微硬                          参考文献:
            度分布不均, 在弯曲受力过程中, 钢板产生应力集
            中, 在两相交界处钢板开裂。同时, 硫化锰夹杂物的                           [ 1 ]  董凤奎, 李祥龙, 王银国, 等.Q345B 钢板弯曲开裂原
            存在破坏了基体的连续性             [ 2 ] , 硫化锰夹杂物与金属               因分析[ J ] . 江西冶金, 2015 , 35 ( 6 ): 11-13.
            基体的热膨胀系数不同, 钢板轧制冷却后, 硫化锰夹                           [ 2 ]  汤海芳, 王豹, 郑翠军, 等.Q345R 钢板断后伸长率不
            杂物与金属基体之间存在间隙               [ 3 ] , 在弯曲外力的作             合格原因分析[ J ] . 理化检验( 物理分册), 2016 , 52
            用下, 间隙进一步扩展, 造成钢板内部1 / 4厚度位置                            ( 4 ): 287-290.
                                                                [ 3 ]  鲁献辉, 马娥.Q345B中厚板成型裂纹原因分析[ J ] .
            发生开裂。在钢板弯曲变形的过程中, 钢板表面的
                                                                    河北冶金, 2015 ( 7 ): 23-25 , 46.
            气泡开裂并向内部扩展, 与钢板内部1 / 4厚度位置


                                                                                                          
            ( 上接第18页)
                                                                [ 3 ]  聂轮. 气门弹簧早期断裂原因[ J ] . 理化检验( 物理分
            参考文献:
                                                                    册), 2021 , 57 ( 4 ): 55-57.
             [ 1 ]  张正贵, 李平, 李姗姗, 等.60Si2MnA 盘簧断裂失效             [ 4 ]  叶圣渊, 徐道送, 徐旋旋, 等.60Si2MnA 钢弹簧断裂
                                                                    失效分析[ J ] . 物理测试, 2018 , 36 ( 5 ): 44-47.
                  分析[ J ] . 金属热处理, 2014 , 39 ( 12 ): 156-158.
             [ 2 ]  肖洪秀, 伍曾, 黄新杰. 高铁扣件弹条疲劳断裂原因分                 [ 5 ]  杨金艳, 李磊, 刘小娴, 等. 插秧机拉簧的断裂原因
                                                                    [ J ] . 理化检验( 物理分册), 2021 , 57 ( 10 ): 76-79.
                  析[ J ] . 工业安全与环保, 2021 , 47 ( 2 ): 50-54.


                                                                                                          
            ( 上接第48页)
             [ 5 ]  彭可武, 卢秉军, 齐峰, 等.GCr15 轴承钢管穿孔内翘                  裂研究[ J ] . 山东内燃机, 2004 , 21 ( 6 ): 27-30 , 33.
                  皮缺陷成因分析[ J ] . 理化检验( 物理分册), 2019 , 55         [ 8 ]  田秋梅, 田殿军, 王世民. 轴承零件磨削烧伤和磨削裂
                  ( 2 ): 137-140.                                   纹鉴别[ J ] . 哈尔滨轴承, 2009 , 30 ( 2 ): 15-17.
             [ 6 ]  胡伟勇, 王峰, 项文建, 等.GCr15 钢轴承套圈球化退              [ 9 ]  孔德群, 孔新建.18CrNiMo7-6钢齿轮磨削烧伤裂纹
                  火表层脱碳分析[ J ] . 理化检验( 物理分册), 2018 , 54             分析[ J ] . 金属加工( 热加工), 2016 ( 19 ): 20-24.
                  ( 4 ): 269-271 , 275.                        [ 10 ]  薄鑫涛. 磨削烧伤和磨削裂纹的检查及防止措施[ J ] .
             [ 7 ]  王俭.GCr15钢在高应力状态下的氢脆及应力腐蚀断                       热处理, 2019 , 34 ( 2 ): 30.




             5 6
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77