Page 31 - 理化检验-物理分册2024年第十一期
P. 31

栾兆亮,等:热轧SM490钢板力学性能不合格原因


                                                                1.3  工艺调查
                                                                     为了进一步查找原因,对该批次产品的工艺进
                                                                行调查,其中轧制温度控制情况如表2所示。
                                                                               表2  轧制温度控制情况                   ℃

                                                                              精轧终轧
                                                                      粗轧开轧             实际精轧    卷取温度    实际卷取
                                                                 项目           温度控制
                                                                        温度             终轧温度    控制范围     温度
                                                                                范围
                                                                 温度     1 110  820~860  880    525~565   560
                          图 1  拉伸断裂后试样的宏观形貌

                                                                2  综合分析
                                                                     由力学性能测试结果可知,试样的屈服强度和
                                                                抗拉强度均较大,断后伸长率均较小,说明轧钢过程
                                                                中温度控制不合理,使材料产生魏氏组织和网状铁
                                                                素体等异常组织,导致金属材料的塑性变差。拉伸
                                                                试样中存在明显的沟槽、台阶等加工缺陷,试样在进
                                                                行拉伸试验时,缺陷部位产生应力集中,最终导致试
                                                                样的力学性能不合格。

                                                                3  改进措施
                          图 2  拉伸试样平行段的宏观形貌
                                                                     调整终轧温度和卷取温度可以改善材料的组
              1.2  金相检验
                                                                织,从而提升其力学性能。将精轧终轧温度调整为
                  拉伸断裂后试样的显微组织形貌如图 3所示。
                                                                855~910 ℃, 生产实际控制温度为880 ℃。将卷取温
              由图3可知: 试样主要组织为铁素体+珠光体,但铁
                                                                度调整为575~615 ℃, 生产实际控制温度为605 ℃。
              素体呈方向不规则、宽度及长度不相等的针状,可见
                                                                调整后,可以减小粗轧到精轧的温度梯度,使钢坯
              明显的魏氏组织和网状铁素体。魏氏组织和网状铁
                                                                在奥氏体和铁素体两相区的轧制温度范围变小,
                                         [2]
              素体会使金属材料的塑性变差 。
                                                                同时避免了形变诱发先共析铁素体过量产生,从
                                                                而改善产品的内部组织。精轧到卷取的温度范围
                                                                变小,能够促进形变诱发再结晶,促进晶粒长大,
                                                                避免产生过量魏氏组织,使产品的内部组织得到
                                                                改善。
                                                                     针对试样平行段存在加工缺陷的问题,可以采
                                                                用及时更换或修磨刀具、强化机床点检与维护、加强
                                                                加工过程控制等方法进行改进 。设备点检时,注意
                                                                                           [3]
                                                                检查刀具的磨损情况,应立即更换磨损的刀具。铣
                                                                削前,必须确保试样夹持紧固,并根据不同钢种,选
                                                                择合理的试验速率和进给量。为了确保平行段质量,
                                                                要调整分配合适的进刀量。采用递减法的刀具进给
                                                                量方式,首次粗加工进刀量控制为不大于3.0 mm,
                                                                中间进给量可以根据钢种及夹持钢板总量厚度等
                                                                适当调整,保证表面质量的最终精加工铣削量不大
                                                                于 0.5 mm,以保证精度,并减少加工内应力。该方
                                                                法还提高了加工稳定性,有利于尺寸精度控制。在
                                                                加工过程中,还应该保证试样轴线与力的作用线重
                        图 3  拉伸断裂后试样的显微组织形貌                     合,即必须保证试样两端肩部和平行长度部分中心
                                                                                                           15
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36