Page 84 - 理化检验-物理分册2024年第三期
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刘 鹏, 等: 某房车用少片簧断裂原因

            分析, 结果如表 1 所示。由表 1 可知: 断裂少片簧的                      化学成分满足技术要求。















                                                   图 2  少片簧断口宏观形貌
                                               表 1  断裂少片簧的化学成分分析结果                                         %
                                                               质量分数
                 项目
                              C         Si         Mn           P         S           Cr             V
                实测值          0.55      0.25       0.82        0.012      0.004       0.96           0.12
               技术要求        0.47~0.55   ≤0.40    0.70~1.00     ≤0.025    ≤0.025     0.90~1.20      0.10~0.25
            1.3  硬度测试                                         1.4  金相检验
                 对断裂少片簧进行硬度测试, 可知少片簧中心                             在断口附近取样, 将试样进行抛光、 腐蚀处理,

            部位 的 硬 度 为 49 HRC , 满 足 技 术 要 求 ( 45~              然后置于光学显微镜下观察,结果如图 3 所示。由

            50HRC )。对断裂少片簧脱碳层硬度进行测试, 企                         图 3 可知: 少片簧表面未见全脱碳层, 与硬度测试结
            业标准中规定, 少片簧横向截面 0.2 mm 深度处的                        果吻合; 少片簧表面有裂纹源与小裂纹相连, 喷丸层

            硬度应不小于 2~5mm 深度处硬度的 80% 。断裂                        变形浅, 说明喷丸效果不理想, 且断裂源及其附近存

            少片簧距离表面 4 mm 和 0.2 mm 处硬度分 别 为                     在折叠缺陷, 折叠底部存在小裂纹; 少片簧表面存在



            499 , 404HV , 其脱碳层硬度满足企业标准要求。                      异常的不规则凹坑和小裂纹, 经供方排查, 确认不规





































                                                 图 3  断裂少片簧的金相检验结果


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