Page 102 - 理化检验-化学分册2017第八期
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卢 权, 等: 350MW 亚临界机组 T91 钢再热器管泄漏失效分析
表 3 两根取样管段焊接处横截面各位置能谱分析结果( 质量分数) 长时间, 其母材性能出现一定程度的退化, 但其抗拉
Tab敭3 Ener gy s p ectrumanal y sisresultsofdifferentareasof
强度、 屈 服 强 度 和 硬 度 等 性 能 指 标 仍 符 合 ASME
crossGsectionofthetwosam p lin g tubesections
SA213GSA213M -2010 对 T91 钢 的 技 术 要 求.
attheweldin gp osition massfraction %
T91钢管外壁在焊接定位滑块时, 焊缝局部位置钢
分析位置 Si Mn Cr Ni Mo Ti Fe
管壁厚被焊穿, 焊接热影响区组织粗大, 存在较为明
图 6a ) 区域 1
0.55 - 7.89 - 0.89 - 余 显的气孔等焊接缺陷, 从而导致水压试验时 T91 钢
( T91 钢)
图 6a ) 区域 2 管在焊穿位置发生泄漏.此次再热器管进行水压试
0.24 2.81 19.97 18.20 - 0.36 余
( 焊缝)
验时泄漏位置为 T91 钢管定位滑块焊接处, 由于现
图 6a ) 区域 3
0.91 - 21.77 10.56 - - 余 场焊缝检测较为困难, 因此焊接缺陷难以在施工过
( CH20 钢)
图 6b ) 区域 1 程中被发现.
0.37 - 7.89 - 0.96 - 余
( T91 钢)
以上分析表明, 该三级再热器 T91 钢管发生泄
图 6b ) 区域 2
- 1.61 15.88 21.69 - - 余 漏失效主要是由于钢管外壁焊接定位滑块时焊接工
( 焊缝)
艺执行不当, 焊接时采用了较大的热输入, 从而导致
图 6b ) 区域 3
0.77 - 20.62 10.81 - - 余
( CH20 钢)
T91 钢管局部壁厚被焊穿.
管中各元素含量差别较大, 为完全不同的 3 种材料. 3 结论及建议
其中, 定位滑块材料为 CH20 钢, 焊接时采用的焊材
该 T91 钢再热器管外壁在与定位滑块进行异
牌号为 TGSG2CM .
1.6 力学性能试验 种钢焊接时焊接质量不好, 导致局部管壁焊穿、 焊缝
两根取样管段母材的室温力学性能试验结果如 中存在气孔等焊接缺陷, 是造成其在水压试验时发
表 4 所示.对于两根取样管段, 其迎火侧和背火侧 生泄漏失效的主要原因.
建议制定合理的定位滑块焊接工艺, 焊接时严
的屈服强度、 抗拉强度及硬度满足 ASMESA213G
SA213M-2010 技术要求, 但 45G6 管段的断后伸长 格执行焊接工艺, 防止管壁焊穿; 另外, 定位滑块焊
率已低于标准要求, 说明长期服役后 T91 钢管已出 接后应进行无损探伤检验, 如发现焊接缺陷应及时
现一定的性能退化. 更换.
表 4 两根取样管段的室温力学性能试验结果
参考文献:
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由上述分析可知, 虽然泄漏再热器管已运行较 ( 5 ): 353G357.
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