Page 81 - 理化检验-物理分册2025年第三期
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杜佳美:含铝和硫的45钢皮下缺陷产生原因及改进措施


                                                     表1 1号缺陷能谱分析结果                                           %
                                                                  质量分数
                   谱图
                                  O            Mg            Al             S            Ca            Fe
                   谱图1           45.35         12.63        34.99          1.11         5.92           —
                   谱图2           60.10         4.20         12.87         10.40         12.44          —
                   谱图3           48.66         5.53         21.01          5.63         19.16          —
                   谱图4            —             —            —             —             —            100
                            表2 2号缺陷能谱分析结果                 %         (2)炉渣黄白后,立即投入铝线300 m,前期用
                                       质量分数                     铝可以使生成的Al 2 O 3 、镁铝尖晶石等有害夹杂有足
                 谱图
                           O        Mg       Al        Fe       够多的时间聚集长大,并上浮去除。
                 谱图1      47.65    16.57    35.77      —            (3)  LF精炼中期采用硅铁粉进行炉渣的进一步
                 谱图2      47.26    16.82    35.93      —        脱氧,以降低炉渣的碱度,将中后期炉渣的二元碱度
                 谱图3      44.69    17.68    37.63      —        控制为2.5~4.0,可以提高炉渣的流动性,从而提高
                 谱图4       —        —        —        100       炉渣吸附夹杂物的能力。
                                                                    (4)将硫元素质量分数调整至工艺上限
              粒的形貌和成分十分接近,表明中大型簇群状夹杂
                                                                0.040%~0.045%,LF精炼末期通过投入铝线的方
              物由连铸过程中微小夹杂物颗粒聚合而成。
                                                                式进行铝含量的调整,将出LF前钢水中Al元素质
              2  工艺改进措施及效果                                      量分数控制为0.040%~0.050%,LF精炼末期铝元

              2.1  电炉冶炼                                         素和硫元素的调整都要考虑真空脱气(VD)过程的
                 (1)对电炉炉衬及钢包作出要求:电炉新炉衬前                         损失,防止真空脱气结束后再进行Al、S元素的调整。
              3炉钢、新钢包或者返修钢包前3炉钢均不得冶炼该                           将整个LF精炼时间控制为55~65 min。
              含铝、硫元素的45钢。                                       2.3  真空脱气处理
                 (2)改善电炉金属原料结构:加大入炉铁水比,                             (1)改进前该含铝、硫元素45钢的冶炼工艺中
              减小废钢占比,将入炉铁水比由原来的50%提高至                           无真空处理,在钢水LF精炼处理结束后增加VD处
              80%,提高金属材料的C元素含量,从而加剧电炉冶                          理工序,目的是去除钢水中的夹杂物、有害气体等,
              炼过程中的C、O反应,达到去除钢中有害气体和夹                           从而提高钢水的纯净度。
              杂物的目的,同时有利于终点C元素含量的提高,将                               (2)将极限真空处理时间控制为 10~15 min,
              终点碳元素的含量控制为0.10%~0.35%,从而防止                       VD后硅钙线投入量由改进前的每炉投入 150 m,
              过氧化出钢,减少钢水中氧元素的含量。                                改为连铸首炉 150 m,连浇炉减半,每炉控制为
                 (3)出钢控制:电炉采用偏心底出钢,并实现留                         60~80 m,防止大量的钙处理导致生成过多、更高熔
              钢操作,控制每炉留钢量不少于3 t。                                点的硫化钙夹杂,该夹杂在水口内壁析出并聚集长
                 (4)渣量及脱氧控制:加大渣量,并实现快速化                         大,最终脱落至钢水中,形成大颗粒夹杂物并堵塞水
                                                                                           [4]
              渣,提高炉渣吸附夹杂的能力,将出钢渣量由原来的                           口,影响生产过程的顺利进行 。
              石灰350 kg+合成渣450 kg增加至石灰350 kg+预                       (3)喂线结束后,迅速加入碳化稻壳,对钢液面
              熔合成渣650 kg。                                       进行保护,并对钢水进行静软吹,将软吹时间控制为
              2.2 LF精炼                                          15~35 min。
                  LF精炼过程是钢水脱氧,去除钢水中夹杂物,                         2.4  连铸过程
              从而提高钢水纯净度的关键工序,因此特采取如下                                 连铸浇注过程是防止钢水二次氧化的关键工
                                                                   [5]
                  [3]
              措施 。                                              序 ,为防止钢水的二次氧化污染需进行以下改进。
                 (1)精炼前期采用大电流供电、大氩气流量吹                              (1)连铸浇注前对中包进行烘烤,前期采用小火
              氩,以便进行快速化渣,用电石与铝粒进行渣面的扩                           烘烤,中后期再逐步采用中火、大火烘烤,控制烘烤
              散脱氧,将前期炉渣二元碱度控制为5.0~7.0,如遇                        时间为180~240 min,同时确保浸入式水口也得到
              炉渣偏稀、碱度不够,可以适当补加石灰。                               充分的烘烤。

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