Page 73 - 理化检验-物理分册2025年第一期
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任永苍,等:某注水井高压柔性复合管线开裂原因
役过程中发生爆管现象。 研究与利用[J].化工管理,2015(5):19.
[2] 郭连升,王振东.柔性复合高压输送管在油田开发中
3 结论及建议
的应用[J].清洗世界,2020,36(7):103-104.
(1)该开裂复合管内衬层或增强层的组成、密 [3] 刘海璋,赵坤,李红智,等.油气田用柔性复合高压输
度、硬度、交联度、氧化诱导时间、维卡软化温度和 送管材及性能研究[J].新技术新工艺,2021(3):27-31.
抗拉强度等性能或指标符合标准要求,该管属于Ⅱ [4] 王冬林,梁剑,姚志佳,等.浅谈柔性复合高压输送管
型柔性复合高压输送管,但其内衬层在接头附近有 质量控制[J].石油工业技术监督,2019,35(8):36-38.
沿管体轴向长度约为15 cm的“S”形破裂口和局部 [5] ANDREOPOULOS A G.A new coupling agent for
aramid fibers[J].Journal of Applied Polymer Science,
机械损伤,增强层由6层不同颜色的纤维交叉缠绕而
1989,38(6):1053-1064.
成,外保护层有3处破裂和鼓包变形。
[6] FISHER E,GIBSON A.Continuous fibre reinforced
(2) 管道开裂的原因主要是6层纤维缠绕管耐压
thermoplastic pipes for transport and distribution of fluids
强度达不到标准要求的3倍公称压力,介质渗入增强
for the oil and gas industries[J].Plastics,Rubber and
层后与纤维长期相互作用,使得纤维性能下降和管体 Composites Processing and Applications,1998,27:447-
承压能力降低,最终导致管材在机械损伤处爆裂。 451.
(3) 由于该高压柔性复合管的增强层纤维层数偏 [7] 宋成立,郭继银,宋文文,等.某油田单井油气集输柔
少,承压能力下降,因此该管线在现有工况条件下运 性复合管泄漏原因[J].理化检验(物理分册),2022,
行存在失效风险,建议降压运行,并加强线路巡检。 58(3):53-57.
(4)建议加强柔性复合管的制造过程监理,并严 [8] ALLEN N S,EDGE M,MOHAMMADIAN M,et al.
格按SY/T 6662.2—2020的技术要求和补充协议执 Physicochemical aspects of the environmental degradation
of poly (ethylene terephthalate)[J].Polymer Degradation
行,严防不合格产品出厂;加强入场现场检验,对产
and Stability,1994,43(2):229-237.
品进行外观检查,对增强层的层数、承压能力进行复
[9] PIRZADEH E,ZADHOUSH A,HAGHIGHAT M.
核,确保管材的性能与质量满足设计和现场要求;强
Hydrolytic and thermal degradation of PET fibers and
化现场施工管理,提高管材的现场施工质量,保障地
PET granule:the effects of crystallization,temperature,
面注水管线的服役安全。 and humidity[J].Journal of Applied Polymer Science,
参考文献: 2007,106(3):1544-1549.
[10] 李广山,陈庆国,夏晓晖,等.柔性复合管在油田服役
[1] 柯红峰,黄新杰,李爱玲,等.柔性复合高压输送管的 后的性能[J].理化检验 ( 物理分册),2024,60(1):1-5.
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