Page 74 - 理化检验-物理分册2022年第七期
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杜佳美, 等: 40CrNiMoA 钢低倍缺陷产生原因




















                                                 图 3  第 1 次酸蚀 10min缺陷形貌
















                                                 图 4  第 2 次酸蚀 30min缺陷形貌


















                                                 图 5  第 3 次酸蚀 50min缺陷形貌
                     表 2  不同酸蚀条件下低倍缺陷评级结果                      及组织复杂, 晶格内部应力变大, 导致其内部整个系
                           中心    中心   一般                       统的能量变高, 材料耐腐蚀性变差, 且耐腐蚀性不均
                  项目                             其他
                          疏松 / 级 偏析 / 级 疏松 / 级                 匀  [ 3 ] 。再把腐蚀坑横向磨制 3 次并进行观察, 发现
             用户低倍缺陷评级      1.5   2.5  1.0  中心有明显“ 裂纹” 出现       腐蚀面的腐蚀坑越来越少, 直至消失, 腐蚀坑边缘未
               第 1 次酸蚀     1.0   1.0  0.5         -            见明显脱碳现象( 见图 8 )。
               第 2 次酸蚀     1.0   1.5  0.5 中心隐约有疑似“ 裂纹” 出现          金相检验结果表明: 随着打磨的进行, 腐蚀坑被
               第 3 次酸蚀     1.5   2.0  0.5  中心有明显“ 裂纹” 出现       逐步打磨掉, 材料本身不存在缺陷, 如果是材料本身
                                                               的心部裂纹、 缩孔等缺陷, 这些缺陷是很难变少或者
            1.4  金相检验                                          消失的, 此外, 该次检验也排除了材料过热以及钢中
                 将第 3 次酸蚀后的试样沿低倍腐蚀坑纵向磨制                        存在夹渣、 夹杂物等冶金缺陷。

            后进行观察, 发现腐蚀坑最深约为0.34mm , 腐蚀坑                      1.5  磁粉检测
            内未发现异常冶金缺陷( 见图 6 )。试样经 4% ( 体积                         将低倍试样横向打磨后进行磁粉检测, 结果表
            分数) 硝酸酒精溶液侵蚀后进行金相检验, 发现腐蚀                          明: 试样横截面未见明显缺陷存在, 说明低倍酸蚀前
            坑底部大多沿贝氏体呈条带分布( 见图 7 ), 贝氏体                        并不存在孔洞缺陷( 见图 9 )。因此, 可以排除材料
            实际由粗大的铁素体晶粒与碳化物颗粒组成, 界面                            在酸蚀前存在疑似裂纹缺陷。
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