Page 93 - 理化检验-物理分册2021年第十一期
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肖乾发, 等: 30CrMnSi 钢筒形件旋压开裂的原因及改进措施


              由图4可见: 经腐蚀后断口附近的组织和远离                            织进行扫描电镜和能谱分析。由图5可见, 黑色点
            断口位置的组织均中存在黑色点状物, 但是断口附                            状物可能为硫化物和钛氮化合物, 岛状组织主要为
            近的黑点更多; 另外, 远离断口位置的组织均匀, 断                         硅元素的偏聚。
            口附近的组织中存在大块岛状组织, 组织不均匀。                                脆性化合物的存在会使材料的塑性变形能力降
            1.5 扫描电镜和能谱分析                                      低 [ 2 ] 。材料组织不均匀导致变形不均匀, 容易形成
                 分别对断口附近组织中的黑色点状物和岛状组                          局部应力集中, 加速加工过程中材料的开裂。
































                                     图5 断口附近黑色点状物和岛状组织的SEM 形貌和 EDS分析结果

                          Fi g  4 SEM mor p holo gy andEDSanal y sisresultsofblackdotsandisland-likestructurenearfracture

                     a  SEM mor p holo gy ofblackdots1 b  SEM mor p holo gy ofblackdots2 c  SEM mor p holo gy ofisland-likestructure

                  d  EDSanal y sisresultsofblackdots1 e  EDSanal y sisresultsofblackdots2 f  EDSanal y sisresutlsofisland-likestructure
                                                               这种方式不利于大型筒形件的冷却, 导致大型筒形
            2 生产过程排查
                                                               件正火冷却时一端冷速偏快, 另一端冷速则较慢, 正
                 该筒形件的工艺流程是: 热处理毛坯加工→正                         火后两端硬度差别较大。筒形件旋压时, 硬度较高

            火→旋压毛坯加工→旋压→精加工→探伤。                                的一端容易开裂。另外, 该批筒形件旋压开裂数量
                 调查时, 热处理操作人员及现场技术人员反映:                        约占已旋压数量的65% , 均为严重开裂, 生产暂停。
            该批筒形件正火后的硬度偏高, 大于240HB , 故进

            行了第二次正火处理, 第二次正火后筒形件的硬度                           3 分析与讨论

            基本符合要求。                                           3.1 筒形件旋压开裂的原因
                 根据显微组织观察结果, 发现组织不均匀的情                             从理化检验、 排查结果综合分析得出: 大型筒形
            况, 故判定是正火工序出现差错导致。                                 件的冷却方式选取不当, 筒形件冷却不均, 导致其硬
                 首先, 对正火后的其他筒形件重新进行硬度检                         度不均, 出现了富硅的岛状偏析区, 这是筒形件旋压
            测, 结果发现: 筒形件沿轴向的硬度严重不一致, 一                         塑性变形不均甚至开裂的主要原因; 该批筒形件冶

            端硬度为240HB , 另一端硬度为170HB , 且较硬的                     炼后残存较多诸如硫化物、 氮化钛等夹杂物, 造成局
            一端周向硬度也存在不一致的情况, 个别位置处的                            部应力集中, 形成开裂源, 这是影响筒形件的塑性变

            硬度达300HB 。                                         形能力, 造成其开裂的次要原因。
                 通过对筒形件热处理设备进行调查和检查发                          3.2 对策及实施效果
            现, 前期该设备进行了维修, 其炉内气体的冷却方式                              针对筒形件开裂的原因, 改进了筒形件旋压前的
            选取了适用于中型件和小型件的单向冷却方式, 但                            热处理工艺, 选取适用于大型工件的双向交替冷却方
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