Page 76 - 理化检验-物理分册2020年第二期
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DOI : 10.11973 / lh jy Gwl202002016
某井 ϕ 偏梯形螺纹接头套管
177.8mm
脱扣原因分析
滕学清 ,朱金智 ,吕拴录 1 2 ,韩 勇 ,马 磊 ,艾 勇 1
3
1
1
1
( 1. 中国石油塔里木油田分公司,库尔勒 841000 ; 2. 中国石油大学 机电工程学院,北京 102249 ;
3. 西安摩尔石油工程实验室,西安 710065 )
摘 要: 某井 177.8mm 偏梯形螺纹接头套管发生脱扣事故, 通过分析下套管、 固井注水泥及
ϕ
钻塞过程和井下返出的套管残片的理化检验结果找出了套管脱扣的原因.结果表明: 该套管接箍
工厂上扣端脱扣发生于固井水泥凝固期间; 造斜井段全角变化率过大、 井眼不规则、 套管引鞋下面
没有预留口袋使得套管承受异常载荷出现松动, 最终发生脱扣失效.
关键词: 固井;套管;脱扣;全角变化率
中图分类号: TE931 文献标志码: B 文章编号: 1001G4012 ( 2020 ) 02G0061G03
CauseAnal y sisonPullin gOutof ϕ 177.8mmCasin gwithButtress
ThreadConnectioninanOilWell
1 , 2
TENGXue q in g ZHUJinzhi , LÜShuanlu , HANYon g 3 , MALei , AIYon g 1
1
,
1
1
( 1.PetrochinaTarim OilfieldCom p an y , Korla841000 , China ;
2.Colle g eofMechanicalandElectricalEn g ineerin g , ChinaUniversit yofPetroleum , Bei j in g102249 , China ;
3.Xi ’ anMaurerPetroleum En g ineerin gLaborator y , Xi ’ an710065 , China )
Abstract : The ϕ 177.8mmcasin gwithbuttressthreadconnectioninanoilwellhadap ullin goutaccident.
Foundoutthecausesofcasin gp ullin goutthrou g hb y anal y sisonthe p rocessofcasin g runnin g , cementin g , drillin g
cementationp lu gandp h y sicaltestin gandchemicalanal y sisofcasin gremainsfrom wellbottom.Theresultsshow
thatp ullin goutofcasin gj ointfrom millendoccurreddurin gcementsolidification.Thecasin gloosed under
abnormalloadbecauseofseveredo g le g severit y ofkickGoffsection , boreholeirre g ularit y andnop ocketundercasin g
g uide , whichfinall y ledtothep ollin goutofcasin g .
Ke y words : wellcementation ; casin g ; p ullin gout ; do g le gseverit y
某井采用扭矩仪下套管, 现场端接头上扣使用
的螺纹脂型号为 TOPG1704 , 摩擦因数为 1.08 , 上扣 1 施工概况
控制的最佳扭矩为 16000N m , 上扣扭矩 曲线正 该井在下尾管之前的通井过程中多次在造斜井
常.套管工 厂 端 接 头 上 扣 采 用 的 螺 纹 脂 型 号 为 段遇阻, 井眼轨迹见图 1 , 具体施工情况为: 2017 年
BESTOLIFEG2000 , 摩擦因数为 0.9 , 最佳控制扭矩 12 月 31 日开始下长度为 177.80 mm 的尾管, 下套
为 12000N m . 该井三开钻进至 7764m 处完钻后 管期间灌浆量、 返出量与下入套管体积相符.下尾
出现了 177.8mm 偏梯形螺纹接头套管脱扣现象. 管至井深 7424.6m ( 井斜 75° ) 开始遇阻, 下入过程
ϕ
为查明套管脱扣的原因, 笔者对施工情况进行了梳 共遇阻 11 次, 遇阻期间悬重最小变化量为 229kN ,
理, 并对失效套管进行了检验和分析. 最大变化量为 1804kN . 2018 年 1 月 3 日正常下
尾管至井 深 77 64 m .下 完 套 管 循 环 期 间 发 生 漏
收稿日期: 2018G11G19 -3 的 钻 井 液 累 计 循 环 漏 失
失, 密 度 为 1.26g cm
作者简介: 滕学清( 1965- ), 男, 教授级高级工程师, 主要从事石
3
78.5m .固 井 注 密 度 为 1.90gcm -3 的 水 泥 浆
油钻井和完井工程技术工作, lvshuanlu@163.com
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