Page 77 - 理化检验-物理分册2020年第二期
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滕学清, 等: 某井 177.8mm 偏梯形螺纹接头套管脱扣原因分析
ϕ
阻位置井深为 7423.40m , 这说明钻头在该井深位
置与工厂端发生脱扣的外螺纹接头发生异常摩擦干
涉, 但由于测井遇阻, 没有检测到套管损坏位置.通
过对套管失效位置的钻塞深度、 下套管深度和测井
深度的分析, 认为 36 号接箍工厂上扣端脱扣.
3.2 套管脱扣时间
该井 2018 年 1 月 3 日下尾管作业正常, 说明在
下套管过程中套管没有脱扣.
图 1 井眼轨迹 1 月 3 日晚固井作业完成, 固井注水泥期间未
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发现套管脱扣的异常情况.
20m 后出口失返, 固井注水泥期间累计漏失 固井 1 月 10 日该井钻 水泥塞在井 深 7423.40m位
3
流体 135m , 替浆到量未碰压.固井期间最大泵压 置钻到套管接头工厂端脱扣的外螺纹接头遇阻.这
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为28MPa , 排量为0.8~1.2m min , 共注入水泥 说明在固井注水泥后、 钻水泥塞之前的水泥凝固期
-1
3
浆等液体 104m , 替浆 53.5m , 固井注水泥期间未
3
3
间套管发生脱扣.
发现套管脱扣的异常情况. 2018 年 1 月 10 日采用
3.3 套管脱扣原因分析
152.40mm HJ517G 三牙轮钻塞至 7423.40 m , 扭 3.3.1 钻塞钻头对套管脱扣的影响
矩从 4.1kN m增加至 17.8kN m , 上提钻具悬质量 钻塞钻头尺寸偏大容易磨损套管.该井钻水泥
218t .改变参数后钻塞无明显进尺, 循环起钻, 随 塞采用 152.40mm 的牙轮钻头, 110BC 套管内径
后井下返出套管外螺纹残片( 图 2 ), 可见套管接头 ϕ
为157.08mm , 通径为153.90mm , 钻头外径比套管
工厂上扣端脱扣.
内径小4.68mm , 比套管通径小1.50mm .因此, 可
以排除由于钻头外径偏大将套管磨损导致脱扣的可
能性, 即套管脱扣与钻塞钻头尺寸无关.另外, 套管
在钻塞之前已经脱扣, 因此钻塞钻具组合及工艺参
数对套管脱扣的影响可以不予考虑.
3.3.2 套管受力分析
( 1 )套管自重
套管脱扣位置钻塞井深为 7423.40 m , 落鱼长
图 2 套管残片宏观形貌 度 为 340.60 m , 按 照 直 井 计 算 落 鱼 质 量 仅 为
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144.1kN , 加上遇阻增加的最大附加载荷 1804kN ,
套管承 受 的 最 大 拉 伸 载 荷 仅 为 套 管 抗 拉 强 度 的
2 理化检验
47.2 % . 实际套管脱扣位置至套管鞋位置位于造斜
该批套管理化检验分析结果表明: 套管的化学 井段, 加之套管鞋以下的口袋深度为 0 , 套管所受的
成分符合用户要求; 套管的屈服强度为809MPa , 抗 拉伸载荷更小, 套管不可能因拉伸过载脱扣.研究
拉强 度 为 927 MPa , 断 后 伸 长 率 为 25% , 硬 度 为 表明 [ 1 ] , 规格为 177.8 mm×8.05 mm 的 L80BC
ϕ
25.7~28.3HRC , -10 ℃ 冲击吸收能量为 153J , 其 套管按照 API ( 美国石油学会) 公差上限( 上扣至 △
力学性能符合用户要求; 套管晶粒度为 8.0 级, 显微 顶点 位 置 )、 公 差 下 限 ( 上 扣 至 距 △ 底 边 位 置
组织为回火索氏体.该批套管到货商检时未发现质 5.08mm ) 和手紧( 接箍端面距 △ 底边 12.7 mm ) 上
量问题. 扣后拉伸载荷分别达到了 API标准值的 1.28 , 1.27
和1.27 倍.这进一步说明套管过载拉伸脱扣的可
3 套管脱扣失效分析
能性不存在, 套管脱扣可能是在出现倒扣之后才发
3.1 套管失效位置 生的.
依据钻塞遇阻之后井下返出的套管外螺纹残片 ( 2 )水泥凝固过程对套管受力的影响
判断, 套管工厂上扣端接头脱扣.钻塞钻头首次遇 导致套管脱扣的载荷也与固井过程中的温度载
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