Page 86 - 2017物理第四期
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DOI : 10.11973 / lh jy Gwl201704014

                                    某井油管开裂泄漏失效分析




                               丰振军   1 , 2 ,聂向晖 1 , 2 ,王高峰 1 , 2 ,刘迎来 1 , 2 ,许   彦 1 , 2 ,李   亮 1 , 2
                  ( 1. 中国石油集团 石油管工程技术研究院,西安 710065 ; 2. 北京隆盛泰科石油管科技有限公司,北京 100101 )

                    摘   要: 某井 73mm×5.51mmP110 油管在酸化作业过程中发生纵向开裂.通过宏观分析、 化
                               ϕ
                 学成分分析、 力学性能试验、 金相分析、 扫描电镜断口分析等方法, 对该油管开裂原因进行了分析.结
                 果表明: 该油管在采油阶段内壁发生严重偏磨导致其壁厚严重减薄, 无法承受酸化作业时的试验压
                 力, 从而在偏磨沟槽壁厚最薄处发生延性开裂.最后, 提出了油管在采油时使用防偏磨器的建议.
                    关键词: 油管; 泄漏; 偏磨; 延性开裂

                    中图分类号: TE931    文献标志码: B    文章编号: 1001G4012 ( 2017 ) 04G0288G03
                       FailureAnal y sisonCrackin gLeaka g eofaTubin g inoneWell

                      FENGZhenG j un , NIEXian g Ghui , WANGGaoGfen g 1 , 2 , LIUYin g Glai , XUYan , LILian g 1 , 2
                                  1 , 2
                                                                             1 , 2
                                                                                       1 , 2
                                                1 , 2
                                  ( 1.CNPCTubularGoodsResearchInstitute , Xi ’ an710065 , China ;
                             2.Bei j in gLon g shineOilTubularTechnolo gyCo. , Ltd. , Bei j in g100101 , China )
                     Abstract : The ϕ 73mm×5.51mmP110tubin g inawellcrackedlon g itudinall y durin g acidificationo p eration.
                B ymeansofmacroexamination , chemicalcom p ositionanal y sis , mechanical p ro p ert y test , metallo g ra p hicanal y sis
                andscannin gelectronmicrosco p efractureanal y sis , thecrackin greasonsofthetubin gwereanal y zed.Theresults
                showthatthewallthicknessofthetubin gwasreducedg reatl ybecauseseriousunevenwearha pp enedtotheinner
                walldurin goilp roduction , which madethetubin gnotwithstandthetestp ressureofacidificationo p eration , so
                ductilecrackin goccuredatthethinnestwallthicknessp ositionoftheunevenwearg roove.Finall y , themeasureof
                usin gp artialabrasionp rotectordurin goil p roductionwasp ro p osed.
                     Ke y words : tubin g ; leaka g e ; unevenwear ; ductilecrackin g

               油管是在抽油机采油工艺技术中大量使用的管                            进行了分析, 并提出了改进建议.
            具, 井下油管柱由接头将一根根油管连接而成, 其作
            用是把地下储层的油气输送到地面                 [ 1 ] .井内油管长      1  理化检验
            期在交变载荷作用下工作, 并在多处与抽油杆接箍                           1.1  宏观分析
            和杆体发生接触摩擦, 加之井内液体腐蚀等因素的                                油田在对油井进行酸化作业时, 油管内压力为
            影响, 导致油管在使用过程中经常会在连接螺纹处                           95MPa , 油管外环空压力为 35MPa , 在稳压过程中
            发生疲 劳 断 裂、 刺 漏、 挤 毁、 破 损、 偏 磨、 腐 蚀 等 失             发现, 油管内压力突然下降, 起出油管柱发现其中一
            效 [ 2 ] , 管体也会因腐蚀而减薄甚至穿孔, 导致管柱强                   ϕ 73mm×5.51mmP110 油管开裂失效, 油管开裂
            度降低、 材料耐蚀性能下降、 压力急剧上升、 出水等                         位置井深 4550.0m .
            现象.这些严重影响了抽油机井的正常生产, 并造                                在失效油管上截取长度为 2000mm 的试样进
            成巨大经济损失        [ 3 ] .                             行检验, 其中一端为外螺纹接头, 另外一端为机械切

                 某油井在酸化作业过程中发生油管开裂事故,                          割端, 在距油管外螺纹接头端 1365 mm 处有一条
            为减少类似事故的再发生, 笔者对该油管开裂原因                            长度为 165mm 、 宽度为 8.6 mm 的纵向裂口, 裂口

                                                               处最小壁厚仅为 1.99mm , 如图 1 所示.
                收稿日期: 2016G05G03
                                                                   分别 从 距 油 管 外 螺 纹 接 头 端 1040 mm 和
                作者简介: 丰振军( 1982- ), 男, 工学硕士, 主要从事油气输送管
            及油井管性能研究工作, fen g zhen j un005@cn p c.com.cn .    1375mm 处将其沿横向剖开, 发现油管横截面局部
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