Page 62 - 理化检验-物理分册2024年第十期
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王思琴,等:热轧加热时间对1.8%Si无取向硅钢电磁性能和夹杂物的影响
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图 7 1, 号试样夹杂物典型 SEM 形貌
处于高温环境中,尤其是AlN固溶温度线以上温度 良好。
环境,可将板坯返回保温坑中保温,或将加热炉降 (3)采用降低钢中N元素的含量、轧线故障时
温,将温度控制到AlN的固溶温度线以下。 将板坯抽出放保温坑或降低加热炉炉温、适当提高
3.3 热轧工艺优化 热轧和终轧温度等方法,可以缓解AlN夹杂对钢的
将热轧终轧温度提高,在一定程度上粗化轧制 不利影响,有效改善无取向硅钢的电磁性能。
过程中析出的细小AlN夹杂,缓解对晶界的钉扎作
参考文献:
用,对材料的电磁性能有一定改善效果。
[1] 万勇,陈伟庆,吴绍杰.铸坯热装温度对无取向硅钢中
4 结论
AlN和MnS析出行为的影响[J].北京科技大学学报,
(1)相比2号试样,热轧加热时间长的1号试样铁 2013,20(8):1007-1014.
损劣化为0.43 W/kg,这主要是因为1号试样中存在大 [2] 王茹玉.热轧加热温度对3.0%Si无取向硅钢组织及析
量尺寸小于1 μm、形状不规则的AlN夹杂钉扎在晶界, 出物的影响[J].电工钢,2020,2(2):11-15.
[3] 罗小燕,朱诚意,李光强,等.热装温度对无取向硅钢
导致晶粒无法均匀长大,晶粒组织细小且不均匀,最终
中夹杂物析出特性的影响[J].武汉科技大学学报(自
导致铁损劣化。正常加热工艺的2号试样夹杂物尺寸
然科学版),2018,41(1):8-14.
相对较大,晶粒尺寸均匀粗大,电磁性能良好。 [4] 姜世勇,李俊虎,张文康.热轧工艺对无取向硅钢组织
(2) 号试样长时间处在1 000~1 120 ℃的加热 结构的影响[J].电工材料,2006(2):13-16.
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炉中,促使大量AlN在板坯中均匀固溶,AlN在轧 [5] 赵有明, 游光明,冷烨旻,等.50W600冷轧无取向电工
制和冷却过程中以弥散细小态析出,并遗传到冷卷 钢铁损偏高原因分析[J].江西冶金,2013,33(3):25-28.
中,在硅钢机组连续热处理过程中,温度达到950 ℃ [6] JIAO H T,XU Y B,XU H J,et al.Influence of
以上,AlN再次固溶后以弥散细小形态析出,钉扎在 hot deformation on texture and magnetic properties of
strip cast non-oriented electrical steel[J].Journal of
结晶,对电磁性能不利。对于2号试样,即使在加热
Magnetism and Magnetic Materials,2018,462:205-215.
炉均热段温度较高的情况下,由于AlN未来得及均
[7] WANG J,LI J,WANG X F,et al.Effect of heating rate
匀地固溶在板坯的各个位置,在轧制和冷却过程中 on microstructure evolution and magnetic properties of cold
以簇拥态析出,夹杂物主要是尺寸相对较大的AlN、 rolled non-oriented electrical steel[J].Journal of Iron and
CaS-Al 2 O 3 、AlN-CaO-Al 2 O 3 等复合夹杂,电磁性能 (下转第51页)
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