Page 85 - 理化检验-物理分册2024年第八期
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高大伟:某电厂中压调速汽门2Cr12NiMo1W1V钢门杆断裂原因


              行分析,以避免门杆再次断裂。                                    字相交的漏气平衡孔之间,失效位置的两组漏气平
                                                                衡孔之间的最小距离仅约为8 mm,截面积较小。断
              1  试验过程与结果
                                                                口呈深灰色,有高温氧化特征,断口表面存在河流花
              1.1  宏观观察                                         样,有典型的脆性断裂特征。断裂起源于漏气平衡
                  中压调速汽门门杆断裂位置如图1所示。断裂                          孔的孔壁,裂纹由平衡孔向两侧扩展。门杆断口宏
              部位处于门杆靠近头部位置应力最为集中的两个十                            观形貌如图2所示。














                                                 图 1  中压调速汽门门杆断裂位置示意
                                                                度均符合标准要求,断后伸长率、冲击吸收能量低于
                                                                标准要求,表明门杆的韧性较差。
                                                                1.4  金相检验
                                                                     在断裂门杆上截取并制备试样,将试样置于光

                                                                学显微镜下观察,结果如图3所示。由图3可知:非
                                                                金属夹杂物级别为B1和D1,符合标准要求;门杆基
                                                                体的显微组织为正常回火马氏体;门杆外表面、漏气
                                                                平衡孔壁和内表面均进行了渗氮处理,按照GB/T
                             图 2  门杆断口宏观形貌
                                                                11354—2005《钢铁零件渗氮层深度测定和金相组
              1.2  化学成分分析
                                                                织检验》进行测试,测定渗氮层深度为0.21 mm;渗
                  在断裂门杆上截取试样,用直读光谱仪对试样
              进行分析,结果如表1所示。由表1可知:门杆化学                           氮层内多处位置存在裂纹,这些裂纹均起源于外表
              成分中的各元素含量均符合DL T 439—2018《火力                      面,且向内表面沿渗氮层扩展至门杆基体。
                                                                1.5  扫描电镜及能谱分析
              发电厂高温紧固件技术导则》对2Cr12NiMo1W1V
              钢的要求。                                                  使 用 ZESS EV018 型 扫 描 电 镜 及 能 谱 仪 对
              1.3  力学性能测试                                       2Cr12NiMo1W1V钢门杆基体组织和渗氮层进行分
                  在断裂门杆上取样,对试样进行拉伸试验、冲击                         析,结果如图4~6所示。由图4~6可知:门杆基体
              试验及硬度测试,结果如表2所示。由表2可知:断                           组织为回火马氏体,组织中未见δ铁素体;渗氮层区
              裂门杆的抗拉强度、屈服强度、断面收缩率及布氏硬                           域氮元素质量分数可达13.89%;裂纹中间区域主要
                                                    表1  门杆的化学成分分析结果                                          %
                                                               质量分数
                项目
                        C       Si     Mn      P      S       Ni       Cr       Mo       W         V      Cu
               实测值      0.22   0.21   0.92    0.011  0.005   0.95     12.40     0.91     1.16     0.29    0.08
               标准值   0.20~0.25 ≤0.50  0.50~1.00  ≤0.025  ≤0.025  0.50~1.00  11.00~12.50  0.90~1.25  0.90~1.25  0.20~0.30  ≤0.25

                                                   表2  断裂门杆力学性能测试结果
                 项目      规定非比例延伸强度/MPa        抗拉强度/MPa      断后伸长率/%       断面收缩率/%      冲击吸收能量/J      硬度/HB
                实测值             804               1 015         11.0         34.5          10          297
                标准值             ≥760             ≥930           ≥12          ≥32          ≥11         277~331


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