Page 83 - 理化检验-物理分册2024年第八期
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连玮琦,等:加氢裂化新氢压缩机一级活塞杆断裂原因
图 6 断裂活塞杆裂纹瞬断区 SEM 形貌与能谱分析结果
杆的断裂性质为疲劳断裂,且活塞杆承受的应力不 气缸或中体下沉,气缸与中体同轴度偏离;次要原因
是很大,裂纹在相对较长的时间内以比较缓慢的速 是该活塞杆材料的强度和冲击性能偏低,硬度偏高,
率扩展,直到最终断裂,经历了较长的时间。因此 缩短了活塞杆的疲劳寿命。
推测,该活塞杆投入使用不久,外表面就产生了疲劳
裂纹。 参考文献:
断裂活塞杆的屈服强度、抗拉强度略低于GB/T
[1] 吕运容,陈学东,高金吉,等.我国大型工艺压缩机
3077—2015 对 38CrMoAl钢的要求;断裂活塞杆
故障情况调研及失效预防对策[J].流体机械,2013,
的常温冲击吸收能量的平均值为31 J,低于GB/T
41(1):14-20.
3077—2015对38CrMoAl钢的要求;而断后伸长率
[2] 王灵德,计洪旭,袁伟,等.国产气量无级调节系统在
符合标准要求。断裂活塞杆材料的强度和冲击性能
新氢压缩机装置中的应用[J].压缩机技术,2011(3):
偏低,虽然会影响活塞杆的疲劳寿命,但不是导致活
18-20.
塞杆快速断裂的主要原因。
[3] 董超群,梁政,唐伟,等.天然气压缩机活塞杆失效机
断裂活塞杆材料的硬度约为270 HB,高于标准
理及疲劳寿命分析[J].机械设计,2015,32(11):74-78.
要求,较高的硬度会增大材料疲劳开裂的敏感性。
[4] 唐敏.石油化工企业压缩机活塞杆失效分析理论基
裂纹起源于活塞杆外表面,在较大的弯曲应力
础[J].山西化工,2022,42(5):128-129.
作用下,裂纹呈撕裂状快速扩展,断口呈准解理和撕
[5] 曾华平.加氢裂化装置新氢压缩机故障分析与对策[J].
裂形貌;当裂纹扩展后,弯曲应力消除,断口呈明显
压缩机技术,2011(1):34-37.
低应力高周疲劳断口特征形貌,进一步说明了该活
[6] 马小明,许锋.氢气压缩机活塞杆断裂失效分析[J].
塞杆断裂性质为疲劳断裂。上述裂纹的扩展特征是
机械工程材料,2013,37(7):111-114.
与活塞杆的受力状态变化相关的,该压缩机一级气
[7] 魏来,汤赫男,周营,等.加氢循环压缩机活塞杆断裂
缸或中体已下沉,气缸与中体同轴度偏离。在活塞
失效分析[J].热加工工艺,2023,52(14):157-160.
杆的更换过程中,没有对气缸或中体下沉状态进行
[8] 蒋军.循环氢压缩机干气密封失效原因分析及操作建
调整,说明断裂活塞杆是在气缸与中体同轴度偏离
议[J].设备管理与维修,2022(11):143-144.
的状态下运行的。正是由于气缸与中体同轴度偏离,
[9] 朱延哲.往复式氧气压缩机填料密封失效原因分析及
活塞工作时才上下摆动,使活塞杆十字头侧螺纹末
处理[J].设备管理与维修,2022(17):174-176.
端受到较大的循环弯曲应力作用,并首先在活塞杆
[10] 潘强,吕剑超,刘福.氢气压缩机振动的原因分析及减
外表面萌生多条疲劳裂纹,其中一条裂纹沿应力集
振措施[J].压缩机技术,2013(6):57-60.
中较大的末圈螺纹扩展,直至活塞杆断裂。
[11] 潘强,韩维涛,徐卫忠,等.新氢压缩机十字头销断
综合上述分析,认为该活塞杆断裂的主要原因
裂的原因分析及应对措施[J].压缩机技术,2014(6):
是一级气缸或中体下沉,以及气缸与中体同轴度
偏离。 55-58.
[12] 潘强,蒋媛,马春生,等.新氢压缩机轴瓦烧损的原因
3 结语 分析及对策[J].压缩机技术,2015(6):62-64.
某石化企业加氢裂化装置新氢压缩机一级活塞 [13] 马波,高金吉,江志农.往复压缩机活塞杆断裂早期预
杆断裂性质属于疲劳断裂,断裂的主要原因是一级 警技术的研究[J].机械强度,2008,30(3):445-449.
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