Page 82 - 理化检验-物理分册2022年第八期
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陈仙凤, 等: 反应釜搅拌轴断裂原因





















                          图 2  搅拌轴局部结构示意
            第一排进气孔处。笔者采用理化检验和有限元分析
                                                                            图 3  搅拌轴断口宏观形貌
            等方法对该反应釜搅拌轴的断裂原因进行了研究。

            1  理化检验

            1.1  宏观观察
                 现场发现搅拌轴和搅拌桨无变形, 断裂发生在
            搅拌轴上, 呈台阶状断裂。搅拌轴断口宏观形貌如
            图 3 所示, 由图 3 可知, 在裂纹源 1 处可见典型的疲
            劳贝纹。轴与断口吻合较好, 断口平整, 无明显塑性

            变形, 2 / 3 断口在角焊缝与轴的交界处, 1 / 3 断口在
            第一排进气孔处, 瞬断区位于角焊缝与管孔过渡区,                                   图 4  法兰孔、 法兰截面及其剖面宏观形貌
            面积较小。进气孔外壁有 45° 倒角, 进气孔 内壁未                        多道焊的方式将搅拌轴与角焊缝连接, 焊后进行机
            进行倒角处理, 在进气孔内壁有肉眼可见的水平方                            械加工, 角焊缝与搅拌轴呈 135° 。
            向裂纹, 并由内壁向外壁扩展。                                   1.2  化学成分分析
                 将法兰拆卸清洗后, 发现 8 个螺孔均已变形, 呈                         依据 GB / T11170-2008 《 不锈钢 多元素含量



            椭圆形, 法兰孔及法兰截面宏观形貌如图 4a ) 所示,                       的测定 火花放电原子发射光谱法( 常规法)》, 用直


            单孔直径的最大值和最小值平均差为1.4mm , 这样                         读光谱仪对搅拌轴、 角焊缝、 法兰的材料进行化学成
            同轴度误差增大, 会导致转动过程中产生振动和附                            分分析, 结果如表 1 所示, 其化学成分均符合 GB / T
            加弯曲载荷。法兰的剖面如图 4b ) 所示, 连接方式                       20878-2007 《 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》


            为搅拌轴插入法兰后封底焊, 法兰上开坡口, 利用                           对 06Cr19Ni10 钢的要求。
                                               表 1  搅拌轴、 角焊缝、 法兰的化学成分                                      %
                                                                 质量分数
                  项目
                                 C          Si         Mn          P           S          Ni          Cr
               搅拌轴实测值           0.06       0.34        1.23       0.029       0.023       9.75       18.18
               角焊缝实测值           0.05       0.32        0.80       0.026       0.021       9.72       19.28
                法兰实测值           0.06       0.39        0.97       0.027       0.025       8.06       18.40
                  标准值          ≤0.08       ≤1.00      ≤2.00       ≤0.045     ≤0.030    8.00~11.00  18.00~20.00
            1.3  剪应力校核                                         直径为 12mm 的进气孔, 乘以修正值 1.36 , 则开孔


                 假设搅拌轴转动时不存在弯矩, 纯扭转运行, 对                       截面的实际最大剪应力τ max          约为 15.42MPa 。该材

            搅拌轴的进气孔处进行剪应力校核                 [ 3 ] 。            料的许用剪应力为 30 MPa , 最大剪应力τ max              小于
                                                        为      许用剪应力, 因此搅拌轴的剪应力校核满足要求。
                 按 最 大 搅 拌 轴 的 功 率 计 算 扭 矩 M max

            1194N · m , 搅拌轴内、 外径之比 α 为 0.792 , 则最大            1.4  金相检验

                       为 11.336 MPa 。考虑搅拌轴上有 6 个                   依据 GB / T4334-2020 《 金 属 和 合 金 的 腐 蚀


            剪应力τ max
             6 6
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87