Page 67 - 理化检验-化学分册2017第八期
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李玲霞, 等: 139.7mm×7.72mmJ55 低压气密封螺纹套管接头性能
                                                         ϕ

            内屈服强度及连接强度.试验流程如图 2 所示.






















                            图 2  试验流程示意图
                     Fi g .2 Schematicdia g ramofthetestflow

            2  试验结果与讨论
                                                                  图 3 1 号试样经 2 次上扣、 2 次卸扣后接头内外螺纹形貌
            2.1  上卸扣试验                                          Fi g 敭3 Mor p holo gy of j ointinternalandexternalthreadaftertwo
                 上卸扣试验参考ISO13679-2002 中规定, A 端                 timesofmakin g u p andtwotimesofbreakin g outtestofsam p le1
            模拟工厂端 1 次上扣, 3 个试样扭矩控制分别为最                              a   theexternalthread    b   theinternalthread
            小、 最佳和最大扭矩; B 端模拟现场端 3 次上扣、 2 次                             表 5  热循环气密封试验加载程序和结果
                                                               Tab.5 Theloadin gp ro g ramsandresultsofthermalc y cle g asGti g httests
            卸扣, 上扣扭矩见表 4 .上扣前清洗并检查内、 外螺
                                                               试验步骤号 试验压力 / MPa 试验温度 保持时间 / min 试验结果
            纹是否有缺陷或粘扣现象, 采用 ShellT yp e Ⅲ螺纹脂
                                                                  F1         0       室温        5
            涂抹 均 匀 后 使 用 直 立 式 上 卸 扣 试 验 机 上 扣.由                  F2        35       室温        15
                                                                  F3         0      135 ℃      5
            表4可见, B 端卸扣后螺纹均未发现粘扣现象, 经 2
            次上扣、 2次卸扣后接头的内、 外螺纹形貌见图3 .                            F4        35      135 ℃      15     未泄漏
                                                                  F5         0       室温        5
                         表 4  上卸扣试验程序和结果
                                                                  F6        35       室温        15
            Tab.4 The p ro g ramsandresultsofmakin gu pandbreakin g outtests         室温
                                                                  F7         0                 5
             试样编号     上扣端     上扣次数    上扣扭矩 /( N  m ) 试验结果
                                                               套管接头未发生泄漏, 接头气密封性能良好.
                        A       1         5002        -
                                                    未粘扣       2.3  复合加载气密封试验
                                1         4984
                1
                        B       2         4984      未粘扣            在复合加载试验机上进行弯曲条件下的气体
                                                               内压拉伸试验, 试验载荷计算依据如下: 名义外径
                                3         5293        -
                        A       1         5121        -
                                1         5007      未粘扣       139.7mm , 95% 名 义 壁 厚 7.334 mm , 屈 服 强 度
                2
                        B       2         4998      未粘扣       379MPa , 螺 纹 拉 伸 效 率 0.8 . 按 照 室 温、 内 压
                                                              30MPa 、 弯曲狗腿度10° /( 30m )、 拉伸载荷为80%材
                                3         5289        -
                        A       1         5427        -        料名义屈服强度及 95% 名义壁厚加载, 试验加载载
                                1         5011      未粘扣
                3
                        B       2         4979      未粘扣        荷、 保持时间和结果见表6 , 试验过程中未发生泄漏.
                                3         5285        -              表 6   室温下复合加载气密封试验程序和结果
            2.2  热循环气密封试验                                      Tab.6 The p ro g ramsandresultsofcom p lexloadin gg asGti g httests
                 热循环气密封试验在热循环试验系统上完成,                                          atroomtem p erature
            加压介质为干燥氮气, 采用气泡瓶检测试样泄漏情                             加载   拉伸载荷 /    狗腿度 /     压力 /  保持时间 /   试验
                                                               步骤号      kN   [( ° )/( 30m )]  MPa  min  结果
            况, 封 堵 方 式 采 用 焊 接 堵 头. 试 验 载 荷 为 内 压
                                                                PT.1   805       0        0       3
            35MPa ( 5075p si ), 保压时间为 15 min , 热循环加             PT.2   149       0       30      15    未泄漏
            载程序见表 5 . 试验发现在整个热循环试验过程中                           PT.3    0        10      30      15
                                                                                                        5 7 5
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