Page 67 - 理化检验-化学分册2017第八期
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李玲霞, 等: 139.7mm×7.72mmJ55 低压气密封螺纹套管接头性能
ϕ
内屈服强度及连接强度.试验流程如图 2 所示.
图 2 试验流程示意图
Fi g .2 Schematicdia g ramofthetestflow
2 试验结果与讨论
图 3 1 号试样经 2 次上扣、 2 次卸扣后接头内外螺纹形貌
2.1 上卸扣试验 Fi g 敭3 Mor p holo gy of j ointinternalandexternalthreadaftertwo
上卸扣试验参考ISO13679-2002 中规定, A 端 timesofmakin g u p andtwotimesofbreakin g outtestofsam p le1
模拟工厂端 1 次上扣, 3 个试样扭矩控制分别为最 a theexternalthread b theinternalthread
小、 最佳和最大扭矩; B 端模拟现场端 3 次上扣、 2 次 表 5 热循环气密封试验加载程序和结果
Tab.5 Theloadin gp ro g ramsandresultsofthermalc y cle g asGti g httests
卸扣, 上扣扭矩见表 4 .上扣前清洗并检查内、 外螺
试验步骤号 试验压力 / MPa 试验温度 保持时间 / min 试验结果
纹是否有缺陷或粘扣现象, 采用 ShellT yp e Ⅲ螺纹脂
F1 0 室温 5
涂抹 均 匀 后 使 用 直 立 式 上 卸 扣 试 验 机 上 扣.由 F2 35 室温 15
F3 0 135 ℃ 5
表4可见, B 端卸扣后螺纹均未发现粘扣现象, 经 2
次上扣、 2次卸扣后接头的内、 外螺纹形貌见图3 . F4 35 135 ℃ 15 未泄漏
F5 0 室温 5
表 4 上卸扣试验程序和结果
F6 35 室温 15
Tab.4 The p ro g ramsandresultsofmakin gu pandbreakin g outtests 室温
F7 0 5
试样编号 上扣端 上扣次数 上扣扭矩 /( N m ) 试验结果
套管接头未发生泄漏, 接头气密封性能良好.
A 1 5002 -
未粘扣 2.3 复合加载气密封试验
1 4984
1
B 2 4984 未粘扣 在复合加载试验机上进行弯曲条件下的气体
内压拉伸试验, 试验载荷计算依据如下: 名义外径
3 5293 -
A 1 5121 -
1 5007 未粘扣 139.7mm , 95% 名 义 壁 厚 7.334 mm , 屈 服 强 度
2
B 2 4998 未粘扣 379MPa , 螺 纹 拉 伸 效 率 0.8 . 按 照 室 温、 内 压
30MPa 、 弯曲狗腿度10° /( 30m )、 拉伸载荷为80%材
3 5289 -
A 1 5427 - 料名义屈服强度及 95% 名义壁厚加载, 试验加载载
1 5011 未粘扣
3
B 2 4979 未粘扣 荷、 保持时间和结果见表6 , 试验过程中未发生泄漏.
3 5285 - 表 6 室温下复合加载气密封试验程序和结果
2.2 热循环气密封试验 Tab.6 The p ro g ramsandresultsofcom p lexloadin gg asGti g httests
热循环气密封试验在热循环试验系统上完成, atroomtem p erature
加压介质为干燥氮气, 采用气泡瓶检测试样泄漏情 加载 拉伸载荷 / 狗腿度 / 压力 / 保持时间 / 试验
步骤号 kN [( ° )/( 30m )] MPa min 结果
况, 封 堵 方 式 采 用 焊 接 堵 头. 试 验 载 荷 为 内 压
PT.1 805 0 0 3
35MPa ( 5075p si ), 保压时间为 15 min , 热循环加 PT.2 149 0 30 15 未泄漏
载程序见表 5 . 试验发现在整个热循环试验过程中 PT.3 0 10 30 15
5 7 5